案例分享铁碳微电解处理某化学合成制药
01项目概述
河南某药业股份有限公司合成分厂采用化学合成法生产克林霉素、阿奇霉素、左氧氟沙星等抗生素。其生产废水可分为高浓度废水和低浓度废水,高浓度废水主要为生产车间用于合成药剂时产生的废水,其抗生素含量高、生物毒性大、可生化性差;低浓度废水主要为生产工艺过程中产生的大量冲洗废水、污冷凝水、冷却排水以及生活污水等。
通过对企业生产的产品类型及生产工艺分析,决定采用铁碳微电解催化氧化-ABR-UBF-好氧工艺对该企业的化学合成制药废水进行处理。出水水质执行污水综合排放标准(GB—)二级排放标准。
02工艺流程
高浓度废水排出后进入高浓废水调节池,出水加入石灰和PAC后进入斜管沉淀池进行固液分离,沉淀出水加入O3/H2O后在氧化池中反应,反应后与低浓度废水进入低浓废水凋节池,然后经泵送至铁碳微电解反应器反应,出水进入ABR池水解酸化后进入UBF反应器进行中温厌氧反应,反应后出水进入好氧池进行反应,出水经过二沉池沉淀后排放。
03主要构筑物及设备参数
(1)高浓废水调节池。地下式,钢筋混凝土结构,内壁做防腐处理,尺寸为10m*7m*4m,调节时间24h,配耐腐蚀卧式离心泵2台,1用1备。
(2)斜管沉淀池。半地上式,钢筋混凝土结构,尺寸为6m*2m*5m,表面负荷为11m3/(m2·h),静压排泥。
(3)氧化反应池。半地上式,钢筋混凝土结构,与斜管沉淀池合建。内壁做3层玻璃钢防腐,尺寸为9m*2m*5m,池内填装复合活性硅铝基催化剂。存池前没置管道混合器2套,分别投加O3和H20,配置臭氧发生器1套,臭氧产量1Kg/h;配置H20投加罐1个,计量泵2台。
(4)低浓废水调节池。地下式,筋混凝土结构,内壁做防腐处理,尺寸为17m*14m*4m,调节时间12h。耐腐蚀卧式离心泵3台,2用1备。
(5)铁碳微电解反应器。碳钢防腐结构,4座,单台尺寸2m*6m,塔内填充合金微电解填料,反应停留时间1h。
(6)ABR池。厌氧水解酸化工艺,地上式,钢筋混凝土结构,尺寸为15m*12m*5m,有效容积m3,水力停留时间6h。
(7)UBF反应器。中温厌氧工艺,反应器为钢制罐体,单台尺寸为8m~12.5m,单台有效容积为m3,共设置3台,总停留时间为24h,每台UBF反应器电磁流量计1台,水银温度计1套。
(8)好氧曝气池。地上式,钢筋混凝士结构,尺寸为25m*17m*4m,有效容积为m3,污泥负荷为0.06kgBOD/kgMLSS/d,设置2台鼓风机,1用1备。
(9)二沉池。半地上式,钢筋混凝土结构,辐流式沉淀池工艺,尺寸为14m*3.5m,水力负荷1.0m3/(m2·h),配置中心传动吸刮泥机1台。
(10)集泥池。地下式,钢筋混凝土结构,尺寸为8m*4m*3m,有效容积m3,池内设置污泥泵3台,2用1备。
04工程分析及结果
化学合成制药的高浓度废水中合成抗生素含量很高,导致废水具有生物毒性,可生化性很差,工程设计前对高浓度废水的可生化性做了测试,微生物的耗氧呼吸速率(OUR)为指标,结果发现高浓度废水的OUR值为0mgO2/g·MLVSS·h,即没有生化性。为了降低废水对生化系统的毒性,提高其可生化性,利用高级氧化工艺对高浓度废水进行预处理,试验选择了O3/H2O2、单独O3、Fenton试剂、活性炭吸附4种工艺分别对其进行处理,试验结果显示采用O3/H2O2,工艺对高浓度废水进行预处理后,其OUR值增长最大,高浓废水的可生化性大为提高,故选择O3/H2O2工艺对高浓度废水进行预处理。铁碳微电解反应器对进水pH值要求较高,必须控制在3~4之间,pH值过低或过高都会严重影响反应器的处理效果。应严格保持UBF反应器的反应温度在35℃,防止温度突变超过±2℃。同时应及时监测ABR池出水pH值,使其控制在7~8,防止pH过低引起酸化,使UBF反应器崩溃。建议ABR池出水pH值每4~6h监测1次。由于工程调试期适逢冬季,属最不利季节调试。因此,用全负荷调试运行方案,即一次投加设计值接种污泥量分别为生物处理单元进行生物接种,并按设计水量和有机负荷进水进行调试运行。这样既能缩短调试期,又减少了频繁调整试运行方案。该工程于年11月竣工,调试期约4个月,各工艺单元运行正常,调试结束后对出水进行连续一周监测,监测结果显示出水完全达到污水综合排放标准(GB—)二级排放标准。
废水处理站高浓度废水处理量为m3/d,低浓度废水处理量为m3/d,直接运行费用约为4.49元/m3,其中人工费0.32元/m3,电费0.89元/m3。,蒸汽费1.11元/m3,药剂费2.17元/m3。
转载请注明:http://www.sunyijia888.com/jbxx/9202.html